在2023年6月13日(星期二)的最新消息中,IOG透露,第一批天然氣于2023年3月12日從Blythe H2井輸送至土星銀行接收設施和巴克頓碼頭。盡管井控事件損失了34天,但該井已在開鉆日期后三個月零一周投產(chǎn),而最初的指導時間約為三個月。
據(jù)該公司稱,該井正處于向預期初始最大速率傾斜的階段。出口管道壓力為1250 psi時,最大試井干氣流量為22.8 mmscf/d,凝析油流量為280-336 bbl/d。IOG解釋說,在測試過程中,由于井下限制,H2流似乎在儲層性質指示的水平以下受阻。
該公司對試井壓力和溫度數(shù)據(jù)的分析表明,儲層上方的井下限制正在阻礙生產(chǎn)。由于自測試以來的壓力積聚數(shù)據(jù)表明儲層滲透率符合鉆前預期,IOG得出結論,這支持了問題是機械而非儲層驅動的觀點。
此外,對組合的壓力和溫度數(shù)據(jù)的分析推斷,限制的潛在原因可能是部分激活的井下閥。考慮到這一點,英國公司打算允許油井以初始速度生產(chǎn),直到專業(yè)井下設備在未來兩周內到達鉆機進行評估,并在必要時手動啟動該閥門。根據(jù)IOG的數(shù)據(jù),這項干預可能需要長達一周的時間,估計凈增量成本約為50萬英鎊(約63萬美元)。
IOG首席執(zhí)行官Rupert Newall,評論道:“盡管在井控事件中損失了一個多月,但IOG的鉆井、運營和工程團隊在最初的三個月指導意見后的一周內將Blythe H2井投產(chǎn),做得很好。與Petrofac(油井運營商)、Shelf Drilling(鉆機承包商)、ODEAM(基礎設施責任人)和Perenco(碼頭運營商)進行了強有力的合作除其他外,使這口重要的井能夠安全高效地執(zhí)行。
“我們正在加快設備進入鉆井平臺,以解決明顯的井下機械堵塞問題,如果成功,可能會在月底左右將H2流速提高到我們在井前指導的30-40 mmscf/d范圍。此外,我們將繼續(xù)非常積極地開展H2以外的下一步工作,并預計很快提供進一步的更新。”
由于H1井在最后的H2 HUC期間按計劃關閉,IOG強調其計劃仍然是最初僅從H2生產(chǎn),以將地層水從土星銀行管道系統(tǒng)中沖洗出來,并減少相關的運營成本。在關閉一段時間以使水位重新平衡后,計劃以較低的速率定期重新開放H1,以使天然氣和凝析油在有限的水產(chǎn)量下流動。
IOG運營的土星銀行項目第一階段于2019年10月批準,涵蓋英國北海南部的Blythe、Elgood和Southwark油田。前兩個油田——Blythe和Elgood——于2022年3月中旬投入使用。IOG持有該項目50%的股份,其合作伙伴CalEnergy Resources持有其余50%的股份。
IOG概述道:“在需要更多地關注發(fā)展國內低碳天然氣供應以取代海外碳強度更高的液化天然氣并提高供應安全的時候,這一變化似乎有利于具有國際生產(chǎn)和液化天然氣交易能力的大型綜合能源企業(yè)。”。
IOG進一步強調,北海是一個相對成熟的盆地,而英國天然氣市場越來越依賴進口。考慮到這一點,該公司繼續(xù)倡導重新引入小型氣田補貼,這將“特別有助于刺激對低碳強度國內氣田急需的進一步投資,以取代進口液化天然氣。”